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OMRON PLC伺服控制系統(tǒng)在薄板V型刨槽機(jī)上的設(shè)計和應(yīng)用
時間:2008-11-12 13:46:00來源:ronggang
圖2 具體工藝要求[/align]
3 控制要求
?。?)為了降低對操作人員的文化水平的要求,必須簡化參數(shù)設(shè)定,采用友好的人機(jī)對話界面,能夠方便的控制機(jī)器的運(yùn)行,能夠監(jiān)視機(jī)器的運(yùn)行狀態(tài)。
(2)另外為了提高機(jī)器的智能化水平,在本機(jī)器上開發(fā)了具有文件存儲和管理的功能。這樣就可以方便的以配方的形式進(jìn)行不同工件加工參數(shù)的管理。數(shù)據(jù)存儲要求以工件的編號作為數(shù)據(jù)組(可多達(dá)50組),每一個工件編號對應(yīng)一組工件的參數(shù):長度,厚度,刨削起點(diǎn),開槽位置,溝槽深度(一條溝槽最多可以分10刀進(jìn)行刨削,每一次進(jìn)刀深度設(shè)定范圍在0~0.99mm)等等。所有的參數(shù)可以隨時修改,隨時存儲。加工時,通過設(shè)定工件的編號來調(diào)用參數(shù)(見圖3),也可以按照重新設(shè)定的新參數(shù)來加工工件。

圖3 工件參數(shù)操作界面[/align]
?。?) 機(jī)器的工藝控制上要求機(jī)床有手動和自動功能。手動時,機(jī)床每次只在一個固定的位置(可以任意設(shè)定)上刨一道槽。自動時,機(jī)床可以根據(jù)設(shè)定的工件號調(diào)用長度,厚度,刨削起點(diǎn),開槽位置,溝槽深度等參數(shù),在板材上自動刨出合乎要求的溝槽。圖4示出操作界面。
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圖6 人機(jī)界面[/align]
HMI是整個機(jī)器與操作人員進(jìn)行交流的界面(見圖6),在滿足技術(shù)要求的基礎(chǔ)上要考慮易于操作,外形美觀大方。這里選用OMRON的NS10(10寸)真彩觸摸屏,支持全中文顯示,熒屏寬大,文字清晰,顏色豐富,操作簡單。數(shù)據(jù)的設(shè)定,存儲,記錄,機(jī)器的運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)視和控制都很方便。
HMI與PLC采用RS232串行通信(sysmac way協(xié)議)連接。
2.4 PLC系統(tǒng)
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圖7 PLC 外觀圖[/align]
圖7示出的PLC是整個控制系統(tǒng)的核心,它聯(lián)系著HMI和底層現(xiàn)場設(shè)備伺服驅(qū)動系統(tǒng)的運(yùn)行,要求性能可靠,功能上要能夠方便的實現(xiàn)與HMI和伺服驅(qū)動系統(tǒng)的連接。本系統(tǒng)選用OMRON的CJ1M系列小型PLC。CPU內(nèi)置2路100kHz高速脈沖輸出,實現(xiàn)X軸,Y軸的運(yùn)動控制,此外配置一個NC133位置控制模塊,實現(xiàn)Z軸的運(yùn)動控制。開關(guān)量輸入/輸出各選用一個16路輸入/輸出模塊。設(shè)備的整個工藝流程的控制主要采用LD(梯形圖)語言編寫程序來實現(xiàn)。為了實現(xiàn)運(yùn)動控制的要求,某些地方需要較為復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算,為了實現(xiàn)這部分功能,筆者自己用ST語言編寫并把這部分封裝在功能塊(FB)里面,供LD調(diào)用。
5.5 伺服驅(qū)動系統(tǒng)
伺服驅(qū)動器和交流伺服電機(jī),X軸、Y、Z軸各一套。伺服驅(qū)動系統(tǒng)選用安川的伺服驅(qū)動系統(tǒng),這里采用“脈沖+方向”控制模式,接線從PLC或者NC位置控制模塊的高速脈沖輸出口引出,接入伺服驅(qū)動器的脈沖輸入口,以及方向信號。
5.6 傳感器
為了保證各個軸的正常和安全的運(yùn)行,需要在每個軸的兩端分別安裝一個接近開關(guān),作為軸的極限位置傳感器,防止運(yùn)行范圍超出,造成設(shè)備損壞。本設(shè)備所有的伺服控制系統(tǒng)均采用絕對坐標(biāo),在每個軸上還要單獨(dú)設(shè)置一個零點(diǎn)開關(guān),作為坐標(biāo)軸的零點(diǎn)位置。
6 HMI軟件系統(tǒng)
在人機(jī)界面上開發(fā)出以下畫面:
?。?)主頁面
展示生產(chǎn)廠家及機(jī)床的信息,力求簡潔明了,美觀大方。
?。?)手動頁面
手動模式下的數(shù)據(jù)設(shè)定,管理,控制,監(jiān)視等信息。
?。?) 自動頁面
自動模式下的數(shù)據(jù)設(shè)定,管理,控制,監(jiān)視等信息。
?。?) 確認(rèn)頁面
參數(shù)的修改或調(diào)用時需要彈出確認(rèn)提示頁面,以保證對工件參數(shù)的操作的正確性。主要用在一些關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取和寫入前的確認(rèn)提醒,防止操作人員對數(shù)據(jù)的錯誤讀寫。
7 PLC軟件系統(tǒng)
軟件采用LD語言編寫,并且按照功能做出以下分段,以便于以后的程序維護(hù):
(1) 信號輸入段
負(fù)責(zé)輸入信號的采集和管理,邏輯的簡單轉(zhuǎn)換。
?。?) 模式轉(zhuǎn)換段
負(fù)責(zé)管理手動/自動模式的切換,保證系統(tǒng)在兩種模式下正常的運(yùn)行。
?。?) 數(shù)據(jù)管理段
負(fù)責(zé)HMI與PLC之間的數(shù)據(jù)傳輸,存儲和調(diào)用管理,還包括傳遞從HMI上發(fā)出的操作指令。
?。?) 脈沖輸出段
負(fù)責(zé)PLC對伺服系統(tǒng)發(fā)出正確的脈沖指令,確保交流伺服電機(jī)按照規(guī)定的方向和位置進(jìn)行運(yùn)動。
?。?) 邏輯控制段
負(fù)責(zé)整個工藝流程的邏輯控制,對液壓等機(jī)械執(zhí)行機(jī)構(gòu)進(jìn)行控制,保證動作按程序正常執(zhí)行。
?。?) 信號輸出段
負(fù)責(zé)所有需要輸出的信號進(jìn)行管理和邏輯轉(zhuǎn)換。
8 軟件系統(tǒng)流程
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