細紗機主電機采用變頻控制的實踐
時間:2008-07-14 09:11:00來源:yangliu
導(dǎo)語:?介紹了細紗機應(yīng)用MICROMASTER440變頻器的電氣控制原理以及各項工藝參數(shù)的設(shè)定,并進行對比試驗。實踐表明,細紗機主電機采用變頻控制可提高生產(chǎn)效率
摘要:介紹了細紗機應(yīng)用MICROMASTER440變頻器的電氣控制原理以及各項工藝參數(shù)的設(shè)定,并進行對比試驗。實踐表明,細紗機主電機采用變頻控制可提高生產(chǎn)效率。
關(guān)鍵詞:細紗機;變頻器;細紗斷頭率;能量消耗
隨著機電一體化程度的提高,交流變頻同步調(diào)速系統(tǒng)廣泛地應(yīng)用于紡織機械的傳動控制。細紗是紡紗過程中的最后一道工序,在細紗生產(chǎn)中,細紗斷頭是影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和能耗的關(guān)鍵。細紗斷頭的實質(zhì)是:當(dāng)前羅拉到導(dǎo)紗鉤問紡紗段紗線的強力小于紡紗段所承受的張力時就發(fā)生斷頭。所以要降低細紗斷頭就必須穩(wěn)定紡紗張力,本公司選用西門子公司的MICROMASTER 440變頻器用于控制細紗機主電機,在紡紗過程中根據(jù)小、中、大紗不同時段,設(shè)定不同的速度,穩(wěn)定紡紗張力以提高紡機速度,達到提高生產(chǎn)效率的目的。
1 控制原理
在紡紗過程中,小紗張力大,中紗張力小而穩(wěn)定,而大紗張力又有所增加,張力變化規(guī)律決定了小紗斷頭最多,中紗斷頭最少,大紗斷頭又有所增加的分布規(guī)律。小紗斷頭多,限制了車速的提高,而中紗斷頭少,車速潛力不能發(fā)揮,影響了機器生產(chǎn)效率的提高。因此,調(diào)節(jié)車速可以均衡紡紗張力、降低斷頭,即做到張力大時車速降低,張力小時車速增高,利用變頻器控制細紗機的車速達到均衡紡紗張力的目的。依據(jù)小紗、中紗、大紗張力變化和斷頭分布規(guī)律來調(diào)節(jié)車速,分三個時段以鋼令板升降位置定位,第一點位置:小紗管底成形完成段;第二點位置:中紗段;第三點位置:大紗(管紗2/3以上位置),接近開關(guān)根據(jù)鋼令板到設(shè)定位置將信號傳送到變頻器,經(jīng)CPU處理和運算,按設(shè)定工藝輸出參數(shù)以改變頻率,實現(xiàn)調(diào)節(jié)主電機的速度,達到控制車速??刂圃砣鐖D1所示。
[b][align=center]詳細內(nèi)容請點擊:
細紗機主電機采用變頻控制的實踐[/align][/b]