時間:2008-08-25 09:17:00來源:ronggang
圖2 鍋爐現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)的軟件體系[/align]
1. 系統(tǒng)監(jiān)控軟件FIX
SHCAN2000系統(tǒng)選用美國Intellution公司的FIX DMACS作為組態(tài)軟件完成人機界面(MMI)和數(shù)據(jù)的操作管理,軟件操作平臺采用Windows 98,它集控制技術、圖形技術、數(shù)據(jù)庫技術、網(wǎng)絡技術于一身,包含靜態(tài)編輯、動態(tài)顯示、報警、歷史曲線、報表打印、控制網(wǎng)絡通信等多種功能,為客戶提供了一個良好的人機交互界面,為實現(xiàn)控制的實時性提供了可能。
2. SHCANI/O —— I/O驅(qū)動程序;
SHCANIO是FIX DMACS與CAN網(wǎng)卡連接,進而與網(wǎng)絡上SHCAN智能測控組件連接的軟件模塊。SHCANIO是使用Intellution公司提供的I/O驅(qū)動程序?qū)S瞄_發(fā)工具(ITK)開發(fā)的高性能I/O驅(qū)動程序。它與常規(guī)DDE動態(tài)數(shù)據(jù)交換實現(xiàn)的驅(qū)動程序相比較,具有較高的實時性能和更加完善的功能。
3. SHCANCFG —— SHCAN下載與調(diào)試工具;
SHCANCFG是一個基于中文WINDOWS95/98/NT上的下載與調(diào)試工具,它通過CAN總線,能對SHCAN2000上的每一個智能儀表測控組件進行組態(tài)、參數(shù)編輯、下載、上傳、管理和實時監(jiān)控。
4. SHCAN智能測控組件組態(tài)軟件
SHCAN智能測控組件組態(tài)軟件是嵌入在SHCAN智能儀表中的組態(tài)、數(shù)據(jù)采集、控 制、輸入、輸出和通訊的模塊。
三、鍋爐現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)控制方案的設計與實現(xiàn)
整個供熱系統(tǒng)包括2臺20t/h鍋爐,兩臺鍋爐生產(chǎn)的熱水匯總后經(jīng)由小區(qū)各住戶的供熱裝置,經(jīng)換熱后,返回到鍋爐循環(huán)加熱,燃燒方式為火床中的拋煤鏈條爐,它主要有鍋爐主體、出水總網(wǎng)、回水總網(wǎng)等幾部分組成,此外,還有引風機、鼓風機、爐排電機、循環(huán)泵、除塵器等輔助設備。要滿足供暖的需要,首先必須保證鍋爐回水溫度和出水流量的穩(wěn)定,其次要保證爐膛壓力維持在一定范圍,以保證生產(chǎn)的安全性和燃燒的經(jīng)濟性,因此鍋爐的被控對象可以確定為鍋爐的回水溫度,爐膛負壓,總網(wǎng)的出水壓力(其決定出水流量),下面根據(jù)三個回路各自的特點分別闡述如下:
1、 鍋爐溫度回路的控制
從控制理論的角度分析熱水鍋爐,它是一個多變量、非線性、分布參數(shù)的和帶時延的復雜對象,它有多個被控變量(溫度、爐膛負壓等)和調(diào)節(jié)變量(煤量,鼓風量和引風量等)相互之間存在交叉影響,還有媒質(zhì),環(huán)境溫度和水流量等諸多因數(shù),不難分析燃燒對象具有大的純滯后,特別是回水溫度回路,其滯后時間與PID時間常數(shù)相比更大,在傳統(tǒng)的PID控制回路中,其中有三個重要的參量:SP(被控量的設定值),PV(被控量的實際值),OP(PID的操作輸出),一般根據(jù)SP和PV的偏差E通過PID運算得到OP輸出,進而控制現(xiàn)場的相應設備來調(diào)節(jié)溫度,使其逼近SP值,當設定回水SP后,由于回水溫度回路滯后時間比較長,其起作用的效果至少要等2個小時才能得到,(這主要取決于小區(qū)供熱面積),這樣大的滯后必然會帶來系統(tǒng)大的超調(diào),,甚至造成系統(tǒng)的不穩(wěn)定,這樣我們采用控制鍋爐的出水溫度,但是為了保證鍋爐回水溫度達到要求,出水溫度的SP值要受到回水的控制,在這里我們采納仿人智能控制的思想,通過軟件實現(xiàn)對出水溫度SP值的設定,其實現(xiàn)方法如圖3所示:
回水SP根據(jù)供暖要求一般由供暖曲線給出,即根據(jù)室外的溫度按曲線給出回水溫度的SP預定值,然后將其和回水的實際值PV相比較,如果其絕對值大于偏差上限值△max,那么如果其值大于0,則把出水的SP值設為SP的最小值,否則設為最大值,如果不大于偏差上限△max,那么如果其值大于0,則把出水SP設定為當前值減去一個偏移量,否則加上偏移量。通過這樣設定出水SP,不僅可以避免系統(tǒng)的超調(diào)太大,而且大大縮短了調(diào)節(jié)時間。
此外,由于影響出水溫度高低的因素有三個,它們分別為加煤量,鼓風量,和爐排電機速度,而且三者之間存在比例關系,只有分配好這三者關系,鍋爐才能安全、經(jīng)濟、有效的運行,所以,出水溫度PID控制回路的輸出OP值最終要分配給這三者,即:
加煤量 OP1=K1*OP+D1
鼓風量 OP2=K2*OP+D2
爐排電機 OP3=K3*OP+D3
當調(diào)節(jié)K1、K2、K3、D1、D2、D3六個加權系數(shù)便可以保證鍋爐的經(jīng)濟有效運行。
[align=center]
圖3 出水SP設置方框圖[/align]
2.爐膛負壓回路[5]
為了保證爐膛內(nèi)粉煤有效的燃燒,爐膛內(nèi)部壓力是一個重要的參數(shù),一般爐膛負壓控制在-200Pa~200Pa范圍之內(nèi),影響爐膛負壓的因素主要是鼓風量和引風量,下面分別介紹兩者的控制方案:
對于鼓風量,我們可以采用常規(guī)的PID控制,但是煤量的變化是鼓風控制的一個大的干擾,如果鼓風的調(diào)節(jié)滯后于煤量的變化,那么勢必會造成冒黑煙現(xiàn)象,嚴重污染環(huán)境,采用的解決方法是把煤量作為鼓風控制的前饋量,這樣可以實現(xiàn)當煤量變化后及時改變鼓風量進行調(diào)節(jié),值得說明的是,當煤量增加時,提前增加鼓風量這是應該的,但是當煤量減少時,卻不能立即減少鼓風量,這樣同樣會因為鼓風不足,造成冒黑煙,因此必須做出一個判斷,判斷加煤量OP1值是增加還是減少,如果加煤量OP1值增加那么立即增加鼓風量OP2值,如
果加煤量OP1值減少那么要等待一段時間,然后在減少鼓風量OP2值。
控制爐膛負壓我們主要控制引風量的大小,在這里爐膛負壓作為被控對象,當然這是在鼓風量一定的狀態(tài),那么當鼓風量發(fā)生變化的時候,對于引風量的控制同樣可以參照鼓風控制的方案,在這里是把鼓風量作為引風控制的前饋量,當鼓風OP值增加時立即增加引風OP值,但當鼓風OP減少時,卻要等待一段時間,然后再減少引風OP值的大小。
3.出水壓力控制回路
此回路控制小區(qū)供熱管網(wǎng)的水流量,主要通過控制循環(huán)泵的工作情況來改變流量的大小,采用常規(guī)的PID控制很容易實現(xiàn),在此不做贅述。
四、結(jié)束語
從大連金源小區(qū)2001年冬季供暖情況來看,采用本文提出的現(xiàn)場總線控制系統(tǒng)實現(xiàn)了鍋爐的安全、經(jīng)濟、有效的運行,為小區(qū)節(jié)省了20%的原煤,而且大大改善了鍋爐操作人員的工作環(huán)境,減輕的勞動強度,達到了供暖工程改造的預期目標。
參考文獻:
[1]鄭金吾等,梁道君,燃煤低壓熱水鍋爐測控系統(tǒng)設計與研究,工業(yè)控制計算機,2001年14卷第6期
[2]袁愛進,現(xiàn)場智能測控儀表軟件集成技術的研究,儀器儀表學報,2001年第2期
[3]郝曉華,馬向華,論現(xiàn)場總線控制系統(tǒng),自動化與儀表,2001年第3期
[4]SHCAN2000分布控制系統(tǒng)智能測控組件系統(tǒng)組態(tài)使用手冊. 大連鐵道學院三合儀表開發(fā)公司 1999
[5]唐世金,工業(yè)鍋爐節(jié)能的控制技術,兵器工業(yè)出版社,1993
標簽:
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