時(shí)間:2006-05-18 16:11:00來(lái)源:0
該磨床自動(dòng)化控制的總體要求是
(1) 開(kāi)關(guān)量輸入64點(diǎn),開(kāi)關(guān)量輸出24點(diǎn)。
(2) 采用伺服定位模塊控制安川的交流伺服系統(tǒng)。由于內(nèi)圓磨床磨削加工時(shí)有測(cè)抓在線測(cè)量,所以需要構(gòu)成全閉環(huán)伺服控制。加工效率高,要求伺服系統(tǒng)有良好的高速響應(yīng)能力;加工精度高,要求伺服系統(tǒng)有良好的剛性,以及優(yōu)秀的低速性能??傮w上要求伺服系統(tǒng)在高、低極限都能達(dá)到良好的性能。加工精度達(dá)到1μm
(3) PLC控制多臺(tái)變頻器。
(4) 采用觸摸式人機(jī)界面,操作直觀方便,界面友好。
(5) 具備PLC總線連接能力,可以進(jìn)行整條生產(chǎn)線的聯(lián)網(wǎng)控制。
3.控制系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì): 根據(jù)上述控制要求,PLC選擇光洋電子的SU系列,變頻器和交流伺服選擇安川的產(chǎn)品,觸摸屏選用光洋電子的GC-55EM2,共同組成磨削自動(dòng)控制系統(tǒng)。選擇光洋PLC主要是因?yàn)槠渲械腢-01SP單軸伺服控制模塊可以與交流伺服驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)良好的配合,達(dá)到優(yōu)良的高、低速性能,而且伺服電機(jī)的編碼器信號(hào)直接反饋到該模塊,測(cè)抓反饋的中斷控制信號(hào)也直接反饋到該模塊,從而構(gòu)成真正意義上的閉環(huán)控制。該模塊在光洋精工已經(jīng)得到長(zhǎng)期應(yīng)用。安川的交流伺服剛性好,技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定,用于軸承加工設(shè)備非常合適;其變頻器具備MODBUS總線,由于光洋電子的SU系列CPU模塊的通訊口已經(jīng)內(nèi)置MODBUS協(xié)議,所以可以采用通訊方式控制多臺(tái)變頻,相比原先類似系統(tǒng)采用的模擬量輸出控制簡(jiǎn)化了PLC硬件配置從而大幅節(jié)約了成本。值得一提的是SU-5M通訊功能強(qiáng)大,CPU自身具備3個(gè)通訊口,分別用于觸摸屏通訊、變頻器通訊、總線控制,而不需要單獨(dú)的通訊模塊,對(duì)提高配置的性價(jià)比起到了十分關(guān)鍵的作用。
系統(tǒng)示意圖如下:
U-01SP與交流伺服配線圖如下:
4.控制軟件設(shè)計(jì): 軸承磨削的工藝十分復(fù)雜,磨削的方式有多種。本磨床主要是通過(guò)控制磨架的前后運(yùn)動(dòng)與砂輪進(jìn)給機(jī)構(gòu)相配合,完成磨削過(guò)程??刂频囊c(diǎn)在于磨削進(jìn)給機(jī)構(gòu)的動(dòng)作,也就是伺服系統(tǒng)的控制。本系統(tǒng)中的U-01SP可以用類似CNC的G代碼控制,從而實(shí)現(xiàn)復(fù)雜的程序結(jié)構(gòu)。利用這套系統(tǒng),我們實(shí)現(xiàn)了電氣原點(diǎn)的手動(dòng)設(shè)置、手動(dòng)調(diào)整模式與自動(dòng)運(yùn)行模式的切換、單次運(yùn)行(半自動(dòng))與連續(xù)自動(dòng)運(yùn)行的自由切換、砂輪的各種修正模式、以及順序復(fù)位(按機(jī)床動(dòng)作流程,到需要返回時(shí)按原先已經(jīng)動(dòng)作的順序反方向倒退回初始狀態(tài)。因?yàn)闄C(jī)床的各部件動(dòng)作需要錯(cuò)開(kāi),同時(shí)復(fù)位會(huì)造成碰撞)。U-01SP與PLC的信息交換通過(guò)該模塊占用的輸入輸出點(diǎn)進(jìn)行。其對(duì)應(yīng)關(guān)系見(jiàn)下表
程序控制分為兩部分,CPU內(nèi)的主程序?yàn)閭鹘y(tǒng)的PLC梯形圖程序,該程序采用光洋的級(jí)式語(yǔ)言編程,依據(jù)工藝流程圖編寫(xiě),結(jié)構(gòu)明晰、調(diào)試方便;U-01SP內(nèi)下載伺服控制程序,整個(gè)磨削過(guò)程及砂輪修正程序均包含在G代碼伺服程序內(nèi)。當(dāng)PLC主程序需要調(diào)用伺服程序時(shí),只需要控制U-01SP的對(duì)應(yīng)輸出繼電器即可。如啟動(dòng)自動(dòng)運(yùn)行,只需將Qn+02輸出為ON;如啟動(dòng)手動(dòng)反轉(zhuǎn),將Qn+03置為ON即可,伺服運(yùn)行時(shí)In+02為ON顯示伺服系統(tǒng)運(yùn)行中(BUSY)。限于篇幅,詳細(xì)的工藝流程圖在此無(wú)法展開(kāi),這里給出砂輪修正部分的PLC程序示例:
G代碼編程介紹: 由于U-01SP伺服定位模塊的類CNC的G代碼具有編程方便、功能強(qiáng)大、調(diào)試直觀、易于學(xué)習(xí)等許多優(yōu)點(diǎn),在此作簡(jiǎn)單說(shuō)明。
(1)定位控制命令的基本格式:
N100 G00 X500 F3000
其中N100為程序標(biāo)號(hào),G00為命令碼,X500代表定位位置,F(xiàn)3000表示定位速度。
(2)常用G代碼命令
結(jié)束語(yǔ): 說(shuō)到CNC數(shù)控系統(tǒng),相信許多人對(duì)G代碼編程是非常熟悉的,但是在PLC系統(tǒng)中融合G代碼編程的產(chǎn)品目前在國(guó)內(nèi)并不普及。我們的這套系統(tǒng)自2000年在國(guó)內(nèi)首次投產(chǎn)距今已接近5年時(shí)間,用戶反映質(zhì)量穩(wěn)定,使用便利。值得一提的是我們的這套系統(tǒng)走出了伺服電機(jī)最低轉(zhuǎn)速每分鐘0.1轉(zhuǎn)以下的極限!如此低的速度在光磨時(shí)有著重要的意義,因?yàn)楣饽r(shí)需要的就是非常低的磨削速度,以逼近無(wú)進(jìn)給磨削狀態(tài),可以達(dá)到極高的磨削精度。事實(shí)上,用戶利用我們的PLC系統(tǒng)和三菱的專用CNC系統(tǒng)做了比較,磨削后工件的測(cè)量結(jié)果表明,采用PLC系統(tǒng)的磨削精度、加工的重復(fù)精度完全達(dá)到專用CNC系統(tǒng)的水準(zhǔn)。從這一點(diǎn)來(lái)說(shuō),這套PLC系統(tǒng)有著良好的性能和特點(diǎn):它將PLC的控制和高性能的伺服定位控制結(jié)合在一起,提供了PLC的易用性和CNC的高性能,具有很好的推廣價(jià)值和應(yīng)用前景。
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