時間:2007-07-05 11:22:00來源:lijing

Figure 1: principle for anti-cavitation protection[/align]
我們在設(shè)計允許的條件下,調(diào)整部分的函數(shù)比例曲線,即在給水泵汽蝕保護(hù)簡圖中,通過計算,調(diào)整對應(yīng)的F(X)函數(shù)整定曲線,給水泵單泵流量較大時,給水壓力的設(shè)定減小,以保證給水調(diào)門的開度能隨著鍋爐負(fù)荷的變化而變化,以減少給水調(diào)門壓差的變化,減少給水調(diào)門的波動,防止了給水主從回路的不正常切換。在節(jié)能措施投運后,單臺給水泵運行下,給水系統(tǒng)調(diào)節(jié)性能良好,主從給水調(diào)門工作正常,電動給水泵汽蝕現(xiàn)象不存在,設(shè)備動作正常。
1.2.2. 負(fù)荷返航控制系統(tǒng)和燃燒系統(tǒng)控制系統(tǒng)分析和優(yōu)化
華能珞璜電廠的一臺機(jī)組的燃燒系統(tǒng)有18臺9組給粉機(jī),在鍋爐爐膛雙側(cè)布置,W型火焰。在只有一臺給水泵運行時,按照控制系統(tǒng)的控制策略,設(shè)計有負(fù)荷返航60%保護(hù),總?cè)剂辖o定也設(shè)定在一個較小的值,燃燒系統(tǒng)A,I組給粉機(jī)也要退出運行。因此在給水泵單泵運行的條件下,由于總?cè)剂辖o定的限制,鍋爐的負(fù)荷最大出力限制在蒸汽流量500T/H左右,機(jī)組負(fù)荷限制在180MW。在給水系統(tǒng)兩臺給水泵投入運行后,燃燒系統(tǒng)才允許機(jī)組正常帶高負(fù)荷運行。由于華能珞璜電廠的電動給水泵設(shè)計容量較大,設(shè)計流量為706.48m3/h,在單泵運行時,能帶較高的負(fù)荷進(jìn)行機(jī)組的給水調(diào)節(jié),因此存在較大的調(diào)整空間。綜合分析機(jī)組性能的情況和實際試驗的情況分析,認(rèn)為鍋爐蒸汽流量660T/H可以作為確定鍋爐負(fù)荷返航的一個重要判據(jù),對單臺給水泵運行的負(fù)荷返航進(jìn)行分段控制,即在機(jī)組鍋爐蒸汽流量在660T/H以下時,單臺給水泵能滿足鍋爐的給水調(diào)節(jié)的需求及保證鍋爐運行的安全,不需要負(fù)荷返航的保護(hù),同時燃燒系統(tǒng)的A,I給粉機(jī)可以投入運行,以保證鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,在機(jī)組鍋爐蒸汽流量在660T/H以上時,單臺給水泵不能滿足鍋爐的給水調(diào)節(jié)的需求及保證鍋爐運行的安全,需要投入負(fù)荷返航的保護(hù)。同時分析相應(yīng)的總?cè)剂狭康慕o定曲線,確定了相應(yīng)的負(fù)荷返航的總?cè)剂系慕o定值。從而使機(jī)組給水泵單泵運行的最大負(fù)荷從最大限制的180MW變?yōu)榭梢赃_(dá)到220MW,從而保證了機(jī)組啟停全程控制的安全性和廠用電的節(jié)能可行性。
[align=center]圖2:負(fù)荷返航控制程序原理圖在
Figure 2: manipulative principle of run back[/align]
1.2.3. 循環(huán)水系統(tǒng)控制系統(tǒng)分析
在機(jī)組輔機(jī)的控制策略中,設(shè)計在負(fù)荷180MW以上時,使用兩臺循環(huán)水泵同時運行,以保證凝結(jié)器的供水,因此兩臺循環(huán)水泵沒有設(shè)計聯(lián)鎖功能。在機(jī)組帶低負(fù)荷運行時,凝結(jié)器給水需求相對較小,單臺循環(huán)水泵供水出力可以滿足機(jī)組的需要,但如果循環(huán)水泵沒有聯(lián)鎖功能,在運行的循環(huán)水泵故障時,備用循環(huán)水泵不會自動啟動,降低了機(jī)組設(shè)備的自動聯(lián)鎖性能,如果操作人員沒有及時的啟動備用泵的話,將影響機(jī)組的安全。因此,我們設(shè)計對循環(huán)水泵增加聯(lián)鎖保護(hù)功能 ,保證機(jī)組循環(huán)水泵單臺運行的安全性,實際應(yīng)用效果良好。
2. 經(jīng)濟(jì)效益分析
華能珞璜電廠分別在2002年、2004年投入#1機(jī)組和#2機(jī)組的空預(yù)器密封控制系統(tǒng),鍋爐空預(yù)器的漏風(fēng)率下降明顯,漏風(fēng)率平均從投入前的15%下降到9.5%左右。極大的節(jié)約了能源,明顯提高了的鍋爐效率。
2000年,廠用電節(jié)能改造前,珞璜電廠機(jī)組的廠用電率平均在9.5%左右。2000年7月起,投入了一期二臺360MW機(jī)組的相關(guān)的改造項目,低負(fù)荷下單臺給水泵運行,循環(huán)水泵聯(lián)鎖功能投入等等節(jié)能項目,2001年全年,電廠廠用電率平均為8.5 %比改造前下降近1%(見珞璜電廠節(jié)能項目實施前后廠用電率統(tǒng)計圖),在2002年,節(jié)能項目全部投入后,廠用電率再降0.8%,達(dá)到平均廠用電率降低為7.5%。以珞璜電廠2001年全年發(fā)電量48.96億度計算,全年節(jié)約廠用電近5200萬度,折合人民幣近500萬元,并且,機(jī)組在低負(fù)荷時,機(jī)組給水泵雙泵運行切換為單泵運行,降低了設(shè)備的損耗,提高了設(shè)備的等效可用系數(shù)。同時在機(jī)組低負(fù)荷下,優(yōu)化了燃煤的鍋爐燃燒的穩(wěn)定性,降低了燃油的使用,降低了供電成本,提高了電廠的市場競爭力。尤其值得一提的是,以上產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益,均是在沒有設(shè)備和資金投入的情況下取得的??梢哉f是以零成本,創(chuàng)造極大的經(jīng)濟(jì)效益。
[align=center]圖3:華能珞璜電廠廠用電率統(tǒng)計在
Figure 3: Statistics for efficiency of house load in HIPDCCQ[/align]
3. 節(jié)能實踐結(jié)論
隨著“廠網(wǎng)分開,競價上網(wǎng)”的進(jìn)一步落實,要求電廠機(jī)組的性能必須有較高的運行水平和生產(chǎn)指標(biāo),才能在市場經(jīng)濟(jì)中有競爭力。華能珞璜電廠節(jié)能實踐中,結(jié)合機(jī)組設(shè)備的實際情況,通過設(shè)備整治和更改,降低空預(yù)器的漏風(fēng)率,提高鍋爐效率,并采用改變主要輔機(jī)在特定工況下的運行方式,即,低負(fù)荷下給水泵單泵運行和循環(huán)水泵聯(lián)鎖運行的手段,挖掘設(shè)備潛力,通過對系統(tǒng)控制策略的優(yōu)化,達(dá)到了降低電廠廠用電的節(jié)能目的,降低了設(shè)備的損耗,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)效益,同時極大的降低了供電成本,使電廠在市場經(jīng)濟(jì)中更具競爭力。
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