時間:2007-02-14 13:36:00來源:jiangf

圖2 模塊輸入回路保護線路圖[/ALIGN]
I-7017模塊因為具有多種輸入模式,因此在內(nèi)部輸入回路上,不好加上保護系統(tǒng),而在工業(yè)檢測現(xiàn)場,它的檢測輸入回路與原有的儀表回路串在一起,容易從線路上引入很強的交流干擾甚至直流干擾信號,尤其是Ⅱ型壓力變送器,其輸出回路中串有一個很大的反饋饋線圈,當(dāng)變送器的電源斷電時,會產(chǎn)生很高的反電勢(其開路電壓是60V),將模塊的輸入回路打壞。在現(xiàn)場應(yīng)用,對某個回路進行斷電檢修是經(jīng)常要做的事情,因此要設(shè)計一個既不能影響模塊正常的檢測,又要在非正常的高壓發(fā)生是對模塊的輸入進行保護的線路,我們用兩個反接的5V穩(wěn)壓管并連在作為電流取樣的125奧姆電阻兩端,形成對模塊的電流輸入回路,很好地解決了此問題。圖18為實際的接線圖,這個圖看起來很簡單,但卻十分解決問題,1K 電阻與125歐電阻的串聯(lián)在正常檢測時可以將模塊輸入端的交直流干擾降低到十分之一,1K 與兩個反串的穩(wěn)壓管的串聯(lián)則在非正常情況下對模塊端口的電壓進行限伏保護,值得注意的是雖然模塊端口用做電流輸入時最大電壓為2.5 V(20mA×125),但穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓值要取高一點,而且要用圖示儀測試保證在2.5 V時反串的穩(wěn)壓管不產(chǎn)生泄露電流以影響模塊的檢測精度。
2.3關(guān)于系統(tǒng)的實時性和可靠性問題
本機系統(tǒng)作為工業(yè)實時檢測系統(tǒng),對其可靠性和實時性有較高的要求,尤其是工業(yè)檢測計算機,它承擔(dān)著整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集和處理工作,為整個系統(tǒng)能否正常運行的核心部件。其可靠性可以從硬件和軟件兩個方面來保證,硬件上采用工業(yè)控制計算機來完成,它具有很好的抗干擾能力,并帶有看門狗,用電子盤代替硬盤,其可靠性更高;軟件經(jīng)反復(fù)研究采用DOS下面的BORLAND C 3。1來完成,C 語言編程效率高,能直接對端口進行操作,可以與工業(yè)控制主機板配合進行看門狗定時器的設(shè)定。本系統(tǒng)要通過對20種瞬時流量參數(shù)的檢測,經(jīng)過溫度和壓力補償,計算累計流量,要嚴(yán)格保證每5秒進行一次,因此對軟件的實時性有極高的要求,C 語言的高運行效率和充分利用系統(tǒng)資源的優(yōu)勢完全可以滿足此要求,整個通信﹑數(shù)據(jù)采集和時間處理程序運行時間不超過3秒,保證了5秒的運行周期。系統(tǒng)實際運行的效果證明了我們設(shè)計的正確性,此工業(yè)檢測計算機放置在一個發(fā)電機操作間內(nèi),從99年3月開始運行到現(xiàn)在,從未出過任何故障,包括幾次設(shè)備故障引起發(fā)電機跳閘的強干擾信號都沒有影響機器的正常運行。
2.4 關(guān)于模塊通信程序的可靠性問題
由模塊與檢測計算機組成的下層檢測網(wǎng)絡(luò)是一個主-從通信系統(tǒng),由檢測計算機對系統(tǒng)的每一個模塊進行巡檢和依次進行通信聯(lián)絡(luò)。工控計算機通過RS-485與下層檢測模塊的通信聯(lián)絡(luò)程序,采用了計算機底層BIOS INT14實現(xiàn)硬件的握手。與檢測模塊的通信程序的可靠性也是C 語言程序的關(guān)鍵之一,在C語言程序調(diào)試過程中我們發(fā)現(xiàn),當(dāng)檢測模塊處于隨機停電的時候,C 語言程序常常出現(xiàn)當(dāng)機現(xiàn)象,而現(xiàn)場某一設(shè)備由于檢修時會隨機使某一模塊所在的全部系統(tǒng)停電,因此在程序設(shè)計時應(yīng)充分考慮此情況的發(fā)生,這是程序運行可靠性設(shè)計的重要內(nèi)容。其實當(dāng)機的原因也很簡單,主機向某一個模塊發(fā)出聯(lián)絡(luò)信號后,兩個正在聯(lián)絡(luò)之中,模塊電源斷電,檢測機長時間等待模塊的回答信號,因而出現(xiàn)當(dāng)機現(xiàn)象。解決的方法也很簡單,在計算機開始與模塊進行聯(lián)絡(luò)時打開定時器,當(dāng)與某一個模塊的聯(lián)絡(luò)時間超過0.2秒鐘模塊仍無響應(yīng)信號,則跳出等待程序,再進行聯(lián)絡(luò),如三次皆聯(lián)絡(luò)不上,說明該模塊斷電,在屏幕上顯示該模塊的運行狀態(tài),然后進行其它模塊的聯(lián)絡(luò)。這個方法還可以避免由于干擾造成的瞬時通信中斷故障。實際運行效果很好。
3系統(tǒng)運行效果
整個系統(tǒng)從99年3月開始運行,由于所有重要的參數(shù)全部在各級生產(chǎn)指揮調(diào)度的監(jiān)控下進行運行,系統(tǒng)完善的歷史記錄查詢﹑參數(shù)超差記錄﹑參數(shù)運行曲線顯示等功能使生產(chǎn)管理的力度大大增加,使整個生產(chǎn)的效率﹑效益上了一個新的臺階,99年與98 年同期相比,多發(fā)電近400萬度,節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤兩萬頓,新增產(chǎn)值近1000萬,充分表現(xiàn)了利用現(xiàn)代化測控技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的威力和效益。標(biāo)簽:
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